变频器常有故障的分析处理
近年来,随着国家对节能工作的重视,各种类型的变频器以其在节能方面独特的优势和在调速方面的独特的优势在各领域不同程度地被应用。煤矿企业在绞车、水泵、通风机、皮带等设备上重点应用起来,但变频器往往因生产厂家不同、设计的理念不同,随之而来的故障处理就是相关工作者头痛的问题。文章重点讨论变频器故障的一些通用故障,希望能给从事变频器维护的人员提供一些帮助。
1.1 故障现象一
雷电时变频器的信号采集板、主控板、触摸屏频繁烧坏。
原因分析:由于很多变频器内的主控板、信号采集板、触摸屏等均安装在柜内的侧板上,接地采用与柜子共地的方式,而现设计院设计时为了防止跨步电压的产生,将高压接地与防雷接地做成统一的接地极,故雷电所产生的高电压很容易会通过接地网串入控制回路,造成主控板、信号采集板、触摸屏等频繁烧坏。
处理建议:一是变频器生产厂家在设计变频器时应尽量将控制板等低电压信号采集板单独安装在一起引出一个独立的接地线。二是使用单位在安装时应为低电压控制系统单独做一个独立的接地极,并与防雷、高压接地极至少有5 m的间距,以便有效地避免此类故障发生。
1.2 故障现象二
变频器在加、减速或停止过程中发生报过电流或过电压故障。
原因分析:由于变频器加速、减速时间设置不当。当加速时间设置过短会造成反电动势,从而引起报过电流故障;减速或停车过程中,由于减速时间设置过短,会引起直流母线过电压,极易导致变频器内部母线产生过电压发生保护而动作。
处理建议:在变频器调试时一定要在带正常负载的情况下合理地在程序中设定变频器起、停车的加、减速时间。
1.3 故障现象三
变频器运行中,多次出现制动电阻温度高报警,变频器频繁跳闸。
原因分析:可能的原因是设定的直流回路极限值偏低,造成制动电阻频繁地投切而发热。
处理建议:在变频器参数设置表中适当调高制动电阻投切值,从而使变频器在真正发生制动时才让制动电阻投入参与制动。
1.4 故障现象四
变频器显示为直流线电压故障。
原因分析:通用变频器一般为电压型变频器,采用交―直―交工作方式。当变频器送电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,故通常采用一个起动电阻来限制充电电流,充电完成后,控制电路通过继电器的触点将电阻短路。一般变频器在设计时,为了减小变频器的体积而选择较小的起动电阻,其值多为10~50 Ω,功率为10~50 W;当变频器的交流电源频繁接通,或者旁路触器的触点接触不良时,都会导致起动电阻烧坏。因而当起动电阻烧坏时,变频器就显示为直流线电压故障。
处理建议:更换充电限流电阻,且查明原因更换接触器的触点。
变频器运行中突然闻到变频柜内有异味,经检查发现变频器控制柜检查后发现触发光纤被烧毁。
原因分析:生产厂家在设计时一般将放电电阻设计在控制柜内,由一晶闸管控制,其作用是在变频器分闸后晶闸管导通,将直流回路中电容所储存的能量释放掉,便于维护和检修。在正常情况下其发热量很小,但当晶闸管误导通时,会造成放电电阻发热量猛然增大,引起柜内触发光纤等柜内元器件烧毁的恶性事故。
处理建议:将放电电阻由控制柜内移出,放置在通风良好位置,且经常注意对变频器进行检修和维护。
1.6 故障现象六
当主回路器件上发生短路或大电流故障时,母线上有尖端放电可能的区域,出现打火电蚀的痕迹。
原因分析:这是因为主回路母线有一定量的电感,当主回路器件突然短路或产生大电流时,就会造成母线间过电压,母线上有尖端放电可能的区域,就出现打火电蚀的痕迹。
处理建议:将主回路母线更换成特殊叠层的小电感母线就可。
1.7 故障现象七
非级联式变频器主回路零序保护器频繁动作,以检查一切正常。图1所示为级联式变频器。
原因分析:为了检测变频器主回路三相电压的平衡度,往往在主回路上设置一个零序电流互感器进行检测保护。实践证明级联式的变频器高次谐波很小,不影响零序互感器工作外,其余各种类型的变频器将不同程度地产生高次谐波而造成零序互感器无法正常工作的局面。
处理建议:直接将零序互感器取掉不用就行,因为变频器内的各种保护足以对电流三相不平衡度进行检测保护。
变频器属于近年来发展起来的新技术,且由于生产和研发的企业不同,设计理念不同,原理也不尽相同,再加上核心技术保密的需要,维护方面的书籍较少,这就造成了我们维护的困难,故需要我们这些现场的维护人员在维护过程中多进行总结,在维护技术上进行相互交流,更好地为生产服务。
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